1、前(qián)言
程潮鐵礦選礦車間原設計四個係列,采用(yòng)8台φ2m電磁磁力脫水槽作為**段選別設備,用於脫去分級機溢流中(zhōng)的礦泥和細粒脈石。
生產實(shí)踐表(biǎo)明,脫水槽的*大弊病是耗水量大(dà),對濕選原礦(即球磨(mó)給礦)而(ér)言,水的單耗一般達到4.4m3/t原礦,占(zhàn)濕選(xuǎn)水的(de)單耗的38%左右。隨著能源的緊(jǐn)張和電能價格的上漲,節約用水(shuǐ)已被選礦工作者所關注。其次,電磁(cí)磁力脫水槽線圈受潮(cháo),匝間短路,導致(zhì)線圈被燒,經常處於不正常的狀態。於是(shì),選礦車間於1984年7月用φ1050×2400永磁筒(tǒng)式磁選機取代了磁力脫水(shuǐ)槽(cáo)。
多次流程考查及生產(chǎn)實踐表明了,程潮鐵礦應用φ1050×2400永磁筒式磁選機收到(dào)了良好的效果。
2、φ1050×2400永磁筒式磁選機應用效果
φ1050×2400永磁筒式磁選機從投入使用至今,多次流程考查及生產實踐表明了該機和φ2m電磁磁力脫水槽比較,有如下優點:
(1)拋尾效(xiào)果好(hǎo),精礦品位有較大幅度提(tí)高。
采用φ1050×2400筒式磁選機拋尾產率為30.18%~41.91%,平均為24.81%,而磁力脫水槽拋尾產率平均為26.35%,φ1050×2400永磁磁選機(jī)比磁力脫水槽多拋尾(wěi)8%左右,符合“能丟早丟”的選別原則。
流程(chéng)考查結果表明,采用脫水(shuǐ)槽一般可將分溢品位40%左右提高到50%左右,提高幅度為10%。而采用永磁機可將分(fèn)溢品位由44.09%提高到(dào)63.25%,提高幅(fú)度為19%。
永磁磁選機提高(gāo)精礦品位的(de)幅度較大,對下步選(xuǎn)別作業提高品位極有好處。
(2)耗水量降低
對濕選原礦而言,φ1050×2400筒式磁選機水的單耗為2.52~3.84m3,比脫水槽水的單耗(4.42m3)降低(dī)1.41m3。若按年處理原礦133萬t考(kǎo)慮,扣除-75+6mm級別幹尾(占原礦量29%)與水洗分溢(占原礦量8.92%)外,年(nián)入磨量則為82.57萬(wàn)t,這樣年節約用水116萬m3左右,間接地降低了能耗。
(3)分選效率高
分(fèn)選效率反映礦物分離的(de)完全程度,根據漢考克公式計算表明,采用φ2m磁力脫水槽的分選效率為27.99~50.98,而φ1050×2400永磁筒式磁選機的(de)分選效率竟達67.12%~78.20%。由此表明,采用φ1500×2400永磁筒式(shì)磁(cí)選機的分選效率比用φ2m磁力脫水槽的分(fèn)選效率要(yào)高得多。
(4)處理能力增大
由於采用了細篩再磨工藝(yì),用細(xì)篩控(kòng)製分級可以將一段磨礦產品(pǐn)粒度適當放(fàng)粗,在保(bǎo)產品(pǐn)質量的(de)同時,也兼顧到產(chǎn)量。由於(yú)φ1050×2400永磁筒式磁選機選加盟磁鐵礦時的處理能力可達100t/h,更適合於(yú)現有流程。再磨磁選機適用兩台φ1050×2400永磁機,考查結果表明,當生產量*大時(即三台球磨給礦,水洗開車時),再磨磁選的總負荷是122.97t/h,平均每台負荷61.49t/台.h,磁選機生產能力不但能滿足生產中*大波動負荷,且有富餘,解決了原生產能(néng)力不夠的問題。
(5)設備維護簡單,操作穩定
使用φ1050×2400永磁筒式磁選機時由於不(bú)用激磁電流,因(yīn)而(ér)操作穩定;同時(shí)克服(fú)了電磁磁力脫水槽存(cún)在的線圈(quān)受潮和匝間短(duǎn)路(lù)而造成線圈被燒的弊端。
3、結語
φ1050×2400永磁筒(tǒng)式磁選機的應用,克(kè)服了電磁磁(cí)力脫水槽存在的線圈受潮和匝間短(duǎn)路而造成(chéng)線圈經常被燒的弊病,生產處於正常狀態(tài)。該機處理能力大,用於粗選更適合於帶有細篩再(zài)磨的工藝(yì)流程(chéng)。生產(chǎn)實踐表明,由(yóu)於采用該機,提(tí)高了綜合(hé)技術經濟(jì)效率:
①多拋尾礦平均達8.46%;
②分(fèn)溢品位平均提高19%,高於磁力脫水槽的10%;
③分選效率達67.1~78.2%,高於磁力脫水槽(cáo)的27.99%~50.98%;
④永磁筒式磁選機水的單耗(hào)比脫水槽降(jiàng)了1.41m3/t濕選原礦,按(àn)年處(chù)理原礦133萬t計,年節約用水116萬m3,間接地節(jiē)約了電(diàn)能。