重介(jiè)選煤(méi)是目(mù)前選(xuǎn)煤工藝中*主要的洗選方法,磁選(xuǎn)機是回收重介質的主要設備。一般重介質選煤稀介進入(rù)磁選機的質量分數在25%左右。隨著選煤廠洗(xǐ)選量(liàng)的加大、原煤煤質的不穩定、原煤中煤泥含量的增加,進入磁選機的稀介質量分數也逐漸增大(dà),造成選煤廠跑介問題日益嚴重。
濟三煤礦選煤廠由於(yú)磁選機回收效率不理想導致(zhì)介質消耗高,為生產運營帶來諸多負麵影響。通過對磁選尾礦進行采樣化驗和分析,發現溢流磁性物質量分數高達0.71g/L,帶介量遠超過正常(cháng)值。
磁選機回收率直接關係生產穩定,為了達到節能減排和(hé)降低生產成本的目的,濟(jì)三煤礦選煤廠對磁選機進行了有效探索和創新,*終(zhōng)達到了提高介質回(huí)收率(lǜ)的目的。
一、影響磁選機回收率(lǜ)的主要因素(sù)
1、生產工藝
選煤廠原(yuán)有設計中磁選機入料分為精(jīng)煤脫介篩稀介和係統分流而出的合格介質兩部分。精煤脫介篩稀(xī)介直接自流入對應的磁選機(jī),係(xì)統分流(liú)出的合(hé)格介質部分進入集料桶由泵給入磁選(xuǎn)機。精煤脫介篩稀(xī)介深度較低,係統(tǒng)分流出的合格介質深度高、密度大、含泥量高,且分流量(liàng)不穩(wěn)定(dìng)。磁選機存在入料量和入料性(xìng)質不穩定等問題,造成磁選機回收效率低(dī),生產介耗高達(dá)2.8kg/t。
2、生產過程(chéng)和(hé)管(guǎn)理(lǐ)
生產過(guò)程中,要(yào)保證磁選機(jī)正常工作,避免跑冒滴漏(lòu)的發生,離不開合理的操作與(yǔ)管理。但由於崗位人員操作失識,導致(zhì)磁選機入料管和底流(liú)管堵塞,造成磁選機工作異常,這也是回收率低的主要原因。
3、磁選機溢流裝置
永磁筒式磁選機溢(yì)流裝置是控製介質流(liú)流失的關鍵配件,其主要作(zuò)用是在達到磁選機的*佳設定後,通過調節機內液位,保證溢流口有連續的液(yè)流(liú)使磁選機磁選效率提高。
原有的溢流調(diào)節裝置隻是在溢流口處加設一塑料薄板,事先調節好開孔度,擱置到溢流口處,尾(wěi)料卸(xiè)料端的水位必須控製在磁鐵下10mm左右。調整水(shuǐ)位隻能調節(jiē)塑料板,這樣可以保證液體在流入尾礦前直接導入磁鐵。當開孔度需要調節時,必須停止給料進行調節,不僅費時費力,還影響選煤生產。尤其當連(lián)續供料時,塑料板上方易積存物料,極易將塑料板堵塞(sāi),如果調節溢流口開孔度,還需停車清理積存物(wù)料(liào),現場使用非常不便。
二、采取的主(zhǔ)要措(cuò)施
1、改進工藝
將精煤脫介篩稀介引入(rù)煤泥磁(cí)尾桶與係統分(fèn)流出的合格介質在桶內混合,由泵一同給入磁(cí)選機。這樣磁選機入料性質基本達到穩(wěn)定。另外,在煤泥磁尾桶內增設清水(shuǐ)管路,用於補加清水。補加清水量與桶的液位聯動,實現煤泥介質(zhì)桶液位平穩穩定。這樣既能保(bǎo)證磁選機入料量的穩定,又能降低磁(cí)選機入料(liào)濃度。
2、改造溢流調節器
現(xiàn)場發行(háng)溢流調節器工作原理為:通過旋轉不鏽鋼手(shǒu)輪使不鏽鋼(gāng)絲(sī)繩做往複運動,帶動不鏽鋼錐體在下水的水管口上方做上下運(yùn)動,從而達到調節下水流速(sù)的(de)目的。儀器材質均為不鏽鋼,可不受磁選滾筒磁力的影響,耐(nài)腐蝕且耐(nài)用(yòng),調整手輪在水麵上方,調節時既簡單方便又直觀。
這種(zhǒng)調節方式通(tōng)過改變在下料口處錐(zhuī)體段的(de)大小來改變流速,可以**調節(jiē)流量,無重(chóng)複(fù)勞動,省時又省力(lì)。溢流穩定保證持續1cm的(de)穩流層,達(dá)到調節水下流(liú)速穩定溢流的目的,有效減少跑介現象(xiàng)的發生。
3、崗位培訓
對於職工責任(rèn)心不強和生產素質低的問題,主要通過進行崗位(wèi)培訓的辦法解決,具體實(shí)施方法為:①崗位人員實行定崗定員製,使其(qí)熟悉磁選機崗位(wèi)設備及(jí)生產(chǎn)注意事項;②編製並下發崗點《設備操作手冊》;③分批安排崗位人員到其他(tā)**重介選煤廠進行10d的(de)跟班學習(xí);④定期安排管理人員對崗位人員進行集中授課。
改造完成(chéng)後(hòu),磁選尾礦帶介量大幅降低,磁選機(jī)分選效(xiào)果顯著提高,入料連(lián)續穩定,溢流方便調節,尾礦固體磁性物質量分數不超過0.8%。全廠介質消耗由2.8kg/t降為1.6kg/t,介質回收率(lǜ)達到99%。磁選機回收(shōu)率的提高大大降低(dī)了介耗,提高了產(chǎn)品煤質量(liàng),降低了生產成本(běn)。