針對濟南鋼城礦業有限公司入(rù)選礦石廢石(shí)混(hún)入率高的問題(tí),公司引進了 DCS-1050×1000F型粗粒濕式永磁筒式磁選機(jī)對入磨礦石進行了拋廢改造,並介紹了工藝及設備參數的確定和生產中需關注的問題,對改(gǎi)造的意(yì)義進行了分析。
濟南鋼城礦(kuàng)業有限公司是濟鋼集團下(xià)屬子(zǐ)公司。公司於1977年11月建(jiàn)成投產,1997年完成改擴建,形成年處理50萬t磁(cí)鐵礦石的生產規模,目前公(gōng)司自產原礦(kuàng)25萬t、生產加工鐵精粉(fěn)30餘萬t。
選礦廠采用(yòng)粗碎-細碎-磨(mó)礦分級-磁選(xuǎn)工藝流程。尾礦通過濃縮(suō)、壓濾後與水泥按照一定的配比混合(hé)攪拌、送采空(kōng)區充填。
1、生產中存在的問題
選廠主廠房原設計(jì)入磨礦(kuàng)石粒(lì)度為10~0mm、鐵品位為54%左右。由於井下原礦含鐵(tiě)品位不穩定,當礦房開始出礦和收尾時,原(yuán)礦含鐵品位往往較低;同時,當開采二期礦(kuàng)房時(shí),礦(kuàng)房兩邊空區的充填料混(hún)入礦石中(zhōng),也造成井下出礦鐵品位下降。入磨品位的下降,既(jì)增加球磨機負荷、又增加磨礦生產成本,同時還增加細尾量、造成尾礦過(guò)剩(shèng),采空區容量不足。
2、工(gōng)藝技術措(cuò)施
為了解決入磨原礦貧化問題,提高(gāo)係統生產鐵精礦粉的能力,在充(chōng)分論證(zhèng)和試(shì)驗(yàn)的基礎上,對現生產工(gōng)藝中的局部環(huán)節進行了改造,即在(zài)細碎產品進(jìn)入球磨機前增加一段濕式(shì)中磁粗選作業。
2.2、濕式粗粒磁(cí)選設備的選擇
濕式粗粒磁(cí)選設備為中鋼集團安徽(huī)天源科技(jì)股份有限公司生產的DCS-1050×1000F型粗粒永磁筒式磁行(háng)列這機(jī),該設備設計處理能力為25~45t/h,表麵磁場強度為220kA/m。該設備為(wéi)順流槽體,可入物料粒粗(cū)(10~0mm),礦漿液麵高度恒定,設備結構簡(jiǎn)單,選(xuǎn)別(bié)指標穩定、可靠。
2.2、設備工作(zuò)參數的選擇與確定
該設備和普通永磁筒式(shì)磁選機一樣,也受到(dào)選別濃度、磁偏角、選別間隙、排(pái)礦間隙、磁選(xuǎn)機表麵場強等因素的影響。選別濃度過高(gāo),精礦品位下降,拋尾(wěi)不充分,選別濃度過低,細粒磁(cí)性礦物在強大水流的作用下流失較嚴重,影響資源的利用率;選別間隙過大,會造成鐵礦物流失,別間隙過小,影響磁選機通過能力;選(xuǎn)別液麵過低,磁選機有(yǒu)效選別區域減小,部分礦石未(wèi)經選別而直接進入尾礦(kuàng),造成金(jīn)屬流失(應使溢流口略有溢流)。通過反複試驗和調整,*終確(què)定(dìng)的設備工(gōng)作參數為:入選礦漿濃度為40%左右、槽體工作間隙60mm、排礦間隙為30mm、磁偏角為(wéi)3°。
球磨機入(rù)磨礦(kuàng)石改為濕式(shì)粗磁糟透後,入磨(mó)物料的含水量高達(dá)23%左(zuǒ)右,比細碎產品高出約20個百分點,因而不控製球磨機給水量將導致一(yī)段磨礦濃度顯著下降,影響一段磨礦效(xiào)果(guǒ)。為了穩定一段磨礦濃度,確保一段磨礦產品細度,現場采用控製返砂衝洗水的方式盡量確保磨(mó)礦濃度。
2.3、濕(shī)式粗磁選對選礦生產(chǎn)指標的影響
經過濕式粗磁選,入磨礦石(shí)鐵品位由(yóu)原來的54.05%提高到59.84%,廢石的拋出量(liàng)達11.80%,*終使磨選精礦產率由改造前的75.68%提高至85.76%,提高了10.08個百分點,按原來每年生產25萬t精礦粉計算,改造(zào)後(hòu)年(nián)新增鐵精粉(fěn)2.52萬t,減少細粒尾礦2.95萬t,有效地降低了鐵精粉的生產成本。
濕式(shì)粗粒尾(wěi)礦用(yòng)2mm篩子篩分(fèn),可(kě)年產出(chū)9183t粗(cū)砂(shā)作為商品直接銷售,可減(jiǎn)少該部分尾礦的處(chù)置(zhì)費用。取得了經濟效益和社會效益雙提高的效果。
2.4、粗粒級磁選工藝需中需關注的問題
(1)及時把握細(xì)碎產品的性質(zhì)變化,避免原礦品位的劇烈波動。
(2)由於濕式粗磁選作業給礦粒度粗,磁(cí)選(xuǎn)機筒體表麵和磁選機槽(cáo)體磨損(sǔn)較快,因此,筒體應采用耐磨陶瓷貼片,以提(tí)高筒體的使用壽命,同時注(zhù)意設備磨損(sǔn)狀態,減(jiǎn)少筒體掛礦和槽(cáo)體漏礦對生產指標的影響。
(3)濕式粗磁尾篩分(fèn)設備采用(yòng)棒條(tiáo)式直線振動篩,篩分效果較差,篩網磨損較快,且容易堵塞,對(duì)係統的穩定性有一(yī)定的影響。改用高頻振動篩和聚酯篩網後,不僅篩體體積減小、重量減輕、篩分效果改(gǎi)善,更為嚴(yán)重的是篩網壽(shòu)命顯著延長。
2.5、改(gǎi)造後的效益分析
2.5.1、直接經濟效益
(1)每年球磨機減少入磨廢石2.95萬t,按每噸廢石磨選、處置費用100元計,每年可節約磨礦成本為(wéi)295萬元。
(2)從粗尾中回收粗砂9183t,按每噸售(shòu)價25元計,每年銷售粗砂的經濟效益為(wéi)22.96萬元。
因此,改造後的直接經濟效益為317.96萬元/a。
2.5.2、間接(jiē)經濟效益(yì)
改造(zào)後入磨廢石量的減少,不僅具有顯(xiǎn)著的降本增效效果,而且能(néng)緩解細(xì)粒尾砂(shā)的處置難題,有利於公司采礦、選礦、充填能力的平衡,實現廢(fèi)清潔生產。
3、結論
DCS-1050×1000F型粗粒濕式永磁筒式磁選機在濟南(nán)鋼城礦業有限公(gōng)司應用效果良好,經濟效益明顯,工藝流程簡(jiǎn)單(dān),操作(zuò)方便,投資(zī)較小,非常適合在有明顯廢(fèi)石(shí)混(hún)入的磁鐵礦推廣應用。
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