通過對赤鐵(tiě)礦尾礦品位(wèi)影響因素和尾礦性質等的(de)考察分析,針對選礦廠實際,研究降低尾礦品(pǐn)位的(de)措施,提高經濟效益(yì)。
1)強化以原礦FeO含量穩定為目標的供配礦工作,保證入選礦石性質(zhì)的穩定。
①為(wéi)保證供(gòng)配礦計劃落實,建立由地質、采礦計劃和選廠生產(chǎn)計劃(huá)組成的供配礦小組。根據計劃的需要對各個礦體性質進行試驗分析,按分析結(jié)果,確定(dìng)出礦部(bù)位,進行配(pèi)礦,提出礦石質量計劃,計(jì)劃要保證入選礦石FeO含量達(dá)到標準要求。
②按周對準備出礦的部位進行礦石性質試驗。根據試驗結果和精礦生產量的(de)要求,研究確定每個部位每周出礦量,做到好、次礦合理搭配入選,保證礦石性質的(de)穩定。
③地質技(jì)術員每天到采廠出礦部位對礦石性質狀況(kuàng)進行檢查(chá)監督,並檢查供配礦落實情況,對供(gòng)配礦出現的問題(tí)及時調整。同(tóng)時,每天取粗細分級溢流樣進行可選性試驗,試驗(yàn)結果與配礦結果進行比較,對礦石性(xìng)質變化及時反饋給供(gòng)配礦小組,指導配礦(kuàng)工作及選廠生產。
④強化供配礦計(jì)劃兌現率的控製與管理,采廠要把供配礦工作作為日常生產組織與設備管理工作的重點,確(què)保(bǎo)出礦鏟的(de)完好,按計劃(huá)組織供配礦,避免好、次礦集中入(rù)選造成的入選(xuǎn)礦(kuàng)石的質量波動,日供配礦兌現(xiàn)率達到96%以上(shàng)。
2)做好日常尾礦(kuàng)品(pǐn)位的考察(chá)工作,指導降低尾礦品位工作。
①在日常生(shēng)產過程中,堅持按周對選別各作業及綜合尾礦品位進行考(kǎo)察分析,主要測定其尾(wěi)礦(kuàng)品位和尾礦中可回收鐵分布率。根據考查結果分析尾礦品位高的原因,采取相(xiàng)應措(cuò)施。並作為一項(xiàng)製度來貫徹執(zhí)行。
②嚴格控製選礦各作業工藝標準,適應(yīng)降(jiàng)低尾礦品位(wèi)的需要。為降低(dī)尾礦品位,選(xuǎn)礦工序管理必須從強化各作業工藝標準人手,保證每一段作業適應降低尾礦品位的要(yào)求。嚴格按工藝標準(zhǔn)進行操作和設備狀況管理,使磨礦粒度、生產能(néng)力、選別濃度和設(shè)備處於*佳狀況。為此,要建立(lì)逐級技術操作和設備狀況的檢(jiǎn)查製度,並根據需要組織供需設(shè)備治理工(gōng)作(zuò),保(bǎo)證選礦(kuàng)工序狀況達到標準要求,把尾礦品位控製在合理的範圍內。
3)嚴格控(kòng)製強磁(cí)前濃縮溢流濃度(dù),減少金屬流失。
為減少強磁選機的配置(zhì)台數,在強磁選機前配置了濃縮磁選作業,日常生產過程中,由於濃縮(suō)機麵積配置問題,濃縮溢流濃度偏(piān)高,導致細粒級鐵礦物雖濃縮溢流進入*終尾礦而影響尾礦品位。為研究(jiū)對其回收的合理(lǐ)性(xìng),對強(qiáng)磁前(qián)濃縮溢流進行了再選試驗,即濃縮機溢流先經過強磁選,強磁選精礦再進行反浮選處(chù)理。試驗結果見表1。
從表1可以看出,強磁前濃縮溢流強磁(cí)選效果較為理想,但(dàn)浮選(xuǎn)效果較差,其精礦品位僅有25.82%,遠遠達不到鐵精礦的質量標準。對其采取強磁選,浮選進行回收是不可行的(de)。主要是其粒(lì)度太細,-10μm含(hán)量達到51.8%,較為難選,有待於(yú)進一(yī)步研究。另外由於溢流量大,采取技術措施不盡合理。因此,日常生產組(zǔ)織過程中合理控製強磁前濃縮溢流濃度可以有效降低尾礦品位。
4)采取技術措施,從根本上(shàng)降低尾礦品位。
在大規模選礦(kuàng)生產中,影響(xiǎng)尾(wěi)礦品位的因素較多。在日常生產過程(chéng)中雖采(cǎi)取(qǔ)諸多管理措(cuò)施(shī),但(dàn)尾礦中仍有不合理的鐵流失(shī)現象。因此,采取(qǔ)技術措施,降低尾(wěi)礦品位、提高金屬回收率可降低選礦比、降低鐵精礦成(chéng)本。
通過開(kāi)展降低尾礦品位研(yán)究,對各作業尾礦進行性質分析和(hé)再選試驗研究工(gōng)作,發現浮選尾礦具備再回收(shōu)的條件。經過試驗確定對浮選尾礦進行弱(ruò)磁,強磁連選,對獲得的粗精礦進行再磨再選(弱磁一強磁-浮選),取得了較好(hǎo)的效果。試(shì)驗數質量流程見圖2。
由圖2可(kě)以看出,浮選尾礦經弱磁強磁選別後浮選尾品位降低了8.54個百分點,粗精礦再經再磨再(zài)選可獲得品位61.09%、作業產率(lǜ)8.91%的鐵精(jīng)礦。根據生產實際(jì),對浮選尾礦進行再磨再選後(hòu),其回收的精礦產率為(wéi)1.18%。若選礦(kuàng)生產(chǎn)球磨台時為420t/h,作業率為92%,則每天大(dà)約可以多產61%品位的鐵精粉210t。若綜精品位按65%,產量按4500t/d計,則該部分精礦會使綜合精礦品位降低0.175個百分點,對(duì)精礦品位影響不大(dà)。因此說,對浮選尾礦進行再選回收處理可提高精礦產率1.18%,可(kě)降(jiàng)低尾礦品位3.85個百分點,年可增產7.665萬噸,年效益6800餘萬元。
選礦廠(chǎng)影響尾礦品位的因素較多,它與(yǔ)入選礦石性質、產(chǎn)品(pǐn)指標標準、選別設備狀(zhuàng)況(kuàng)及管理(lǐ)水平有直接關係。要降低尾(wěi)礦品位(wèi)、減(jiǎn)少(shǎo)金屬流(liú)失、提高經濟效益,除強化工序設備管理、加強生產組(zǔ)織和尾礦品位分析控製(zhì)外,采取技術措施對尾礦進行再選回收可以(yǐ)從根本上解決問題,實現(xiàn)降低尾礦品位、提高金屬回收率、提高經濟效益的目的。
對赤鐵礦選礦工藝流程各(gè)段作業尾礦的分析與研究(jiū)表明,合理控製強磁選機磁場強度和強磁前濃縮溢流(liú)濃度、對浮選尾(wěi)礦進行再選回收均能有效降低尾礦品位。在目前的煉鐵原料市(shì)場的前景下,具有良(liáng)好的經濟效益和(hé)社會效益(yì),在國內同類(lèi)型礦山具有推廣價(jià)值。
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