選礦知識

加強磁選機管理降(jiàng)低介質損耗

時間:2017-03-10 21:10:01 來源(yuán):本站(zhàn)

龍煤鶴崗分公司興安選煤廠現原煤入洗量達到120萬t,2000年興安選煤廠采用國際(jì)首創的三產品(pǐn)無壓給料重介質旋流器作為主選(xuǎn)設備,生產工藝(yì)實現了分級入選、煤泥(ní)直接浮選,從實際應用來看工藝係統完善日趨成熟。

重(chóng)介質選煤生產過程中(zhōng)的重(chóng)介質損耗是企業的主要輔助材料消耗及成本構成因素之一。選煤廠介質消耗(hào)可分為管理介耗和技術介耗。其(qí)中(zhōng)脫介和磁選這兩個(gè)環節直接關係到重介質技術損耗的高低,如果(guǒ)生產介質(zhì)損耗過大,不但增加了煤炭洗選加工成本,而且會造成(chéng)懸浮液密度控製不穩定,直接影響重介質選煤的分選(xuǎn)效果。

1、磁選機尾礦帶介量檢查方(fāng)法與分析

1.1、磁選機尾礦帶介量檢查方法

2008年5月在興安選煤廠(chǎng)主洗係統正常生產情況下,對精煤、中煤、矸石(shí)共計5台磁選機尾(wěi)礦進行了連(lián)續跟蹤采樣(yàng)。采樣時間間隔為1h,通過試驗計(jì)算出每台磁選機尾礦的帶介量,計算數據見表1。

整改前磁(cí)選尾礦帶介量檢查結果

1.2、磁選機尾礦帶介量分析

從表1中可以看(kàn)出,興安選煤廠磁選機磁選淨化回收(shōu)效果(guǒ)雖然較好,但還需進(jìn)一步加強管理,降低洗煤成本,因此加(jiā)強磁(cí)選機管(guǎn)理對降低介質損耗是非(fēi)常必要的。

2、存在的問題及(jí)改進措(cuò)施

2.1、存在問題

(1)選煤廠采用不脫泥重介質分選工藝,入洗原煤大多原生煤泥含量較高,造成重懸浮液淨化分流較大,致使磁選機入料濃度和煤泥含量偏高,給(gěi)礦速度不穩定。

(2)磁(cí)選機結(jié)構與性能參數調整不當,排(pái)礦口間隙(xì)和磁係(xì)偏角偏大,滾筒轉速(sù)未根據實際處理能力適(shì)當調整(zhěng)。

(3)磁選機技術檢查條件和製度不完善。

(4)選煤廠選用的加重介質(磁鐵礦粉)主要來源於燒結礦和太強鐵礦製酸燒渣,其粒度、形狀、比磁化(huà)係數、磁性物含量衰減率等特性指(zhǐ)標均達不到(dào)重(chóng)介(jiè)質選煤廠對磁鐵礦粉質量指(zhǐ)標(biāo)的要(yào)求(qiú)。

2.2、改(gǎi)進措施

(1)更新部(bù)分精煤磁選機,增大精煤稀介質回(huí)收率。該(gāi)廠原用的120#精(jīng)煤磁(cí)選(xuǎn)機型號為2DMM1024,考慮今後生產規(guī)模擴大的需(xū)求,2008年將原有設備淘汰,更新1台HMDS-36H×117H型號(hào)的磁選機用於精(jīng)煤稀介質回收,既提高了磁選機處理能力,又提高了精煤(méi)稀介(jiè)質回收率。

(2)調整好磁選機結(jié)構與性能參數。根據磁選機性能,結合實際,對磁(cí)選機的滾筒轉速、分選區(qū)間(jiān)隙(xì)、排礦口間隙、磁係(xì)偏角等結構性能參數進行必要的調整。

(3)加強磁選機工藝效果的檢查分析。實際生產中(zhōng),要做好磁選機的日常快速檢查分析(xī)。實際生產中,要做好磁選機的日常快速檢(jiǎn)查和(hé)定期技術檢查。一旦發現磁選(xuǎn)尾礦中磁性礦物量>0.30g/L時,就(jiù)要根據檢查結果,及(jí)時調整操作工藝(yì)參數,嚴格控製好磁選尾礦帶介損失。

(4)加強磁選(xuǎn)機操作運行管理和日常維護管理(lǐ)。磁選機工作效果受操作工藝因素(sù)影響較大,給礦濃度及入料中煤泥含量要控製在適宜的範圍。當稀懸浮液固體中磁性(xìng)物含量低(dī)於50%時,磁選機入料濃度應小於20%,*佳(jiā)濃度為15%左右;當稀(xī)懸浮液(yè)固體中煤泥含量較低時(shí),磁選機的入料濃度可提高(gāo)到20%~30%。

(5)重介質的選擇。選煤用磁鐵礦粉主要來源為天(tiān)然磁鐵礦石、燒結礦或硫(liú)鐵礦燒渣。在選用磁鐵礦粉時,除磁性物含量、粒度、相對真密度(dù)指標要達到設計規範要求外,還應檢(jiǎn)查分析磁鐵礦粉(fěn)的全欠(qiàn)缺和二價鐵(tiě)含量、表麵(miàn)氧化程度、脈石連生體和弱磁(cí)性礦物含(hán)量等特性。在1.5~0.75A激磁電流(liú)範圍內測得的磁性物含量衰減率應≤5.0%。經檢查分析,初步選定後,還必須根據現場工業試驗和實際應用情況(kuàng),*終確定(dìng)選用符合本廠工藝特性要求的磁(cí)鐵礦粉產品。

3、整改後的介(jiè)耗經濟效益分析計算(suàn)

通過更新(xīn)1台磁選(xuǎn)機和對重介質回收工(gōng)藝的改進和管理,介(jiè)耗(hào)得到進(jìn)一(yī)步降(jiàng)低。2008年11月,對更新(xīn)後(hòu)磁選機的尾礦做了10個連續生產班次的快速(sù)檢查,見(jiàn)表2。對比(bǐ)原有的磁選機尾礦帶介(jiè)量數據,秘訣造後磁選機的入料濃度可提高到20%~30%,介質消(xiāo)耗降低27.4%,經濟效益十分(fèn)可(kě)觀。

整改後磁選尾礦帶(dài)介量檢查結果

(1)改造前洗產品平均介耗為(wéi)1.97kg/t。

(2)改造(zào)後(hòu)洗產品介耗降(jiàng)低到1.43kg/t。

(3)按照每月入洗原煤量13.5萬計算,則每年可節約介質為:

(1.97-1.43)kg/t×135000t×12=874.8t。

(4)介質粉(fěn)價格為(wéi)0.16萬元(yuán)/t,則每年可節省資金:

874.8×0.16萬元/t=139.968萬元。

4、結語(yǔ)

實踐證明,*大(dà)限度地提高磁選機淨化與回(huí)收工藝效果,降低磁選(xuǎn)機尾礦帶走的(de)介質損耗,對降低重介質選煤廠總介(jiè)質消耗有著及其重要(yào)的意(yì)義。

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