昆鋼上廠鐵礦王家灘選廠是上世紀70年代建成的年處(chù)理能力30萬t的選(xuǎn)廠,處理(lǐ)赤鐵礦和菱鐵礦的混(hún)合礦,1993年停產時赤鐵礦保有儲量280萬t,2007年4月重新(xīn)建成年處理原礦(kuàng)20萬t的(de)小型選廠,對保(bǎo)有(yǒu)的赤鐵礦加以利用,設計產品方案為:品位52%的粉(fěn)礦占55%,品位≥58%的精礦占45%。由於市場發生變化,品位為52%的粉(fěn)礦在2008年金融危(wēi)機後失去了市場。為此,2009年4月(yuè)對選廠進行(háng)了技術改造(zào),將原來的多產品方案改為僅生產(chǎn)品位≥58%的單一精礦產品(pǐn)。
1、原工藝流程存在的問題和改造方(fāng)案
原工藝流程為:一段磨礦產品螺旋分級機脫泥(-0.15mm),返(fǎn)砂廣義永磁強磁粗選,強磁粗精、尾礦分別螺旋分級機再脫泥,脫泥後的粗粒精、尾礦廣義永磁強磁分別進行精、掃選,掃尾圓筒篩再脫-0.5mm細粒,篩上為*終粗(cū)粒尾礦,精選精礦再脫(tuō)泥後得粗粒*終精礦,精(jīng)選尾礦和掃選精礦合並進行閉路磨礦,溢流和上述所有細粒(lì)級合並(bìng)進行弱磁-強磁選,得*終細粒精礦。
該工(gōng)藝流程主要有以下問題:①工藝流程(chéng)複(fù)雜、係統的穩定性低。表麵上看,該工(gōng)藝流程實現了粗細分選、能拋早拋,但(dàn)反複分級(jí)機(jī)脫泥、反複廣義永磁強磁選、粗粒永磁強磁尾礦仍需(xū)圓筒篩隔粗,不僅增加了操作管理的難度,而且工藝也不經濟;②產品繁雜、質量低(dī)下。由於產品製度設計不合理,導致(zhì)磨礦不充分,產品(pǐn)解離度不夠,因此,難以生(shēng)產高質量的精礦。
針對生產中存在的這些問題,工藝改造將取消多產(chǎn)品方案,廢除粗(cū)細(xì)分選、能拋早拋流程,通過提高磨礦(kuàng)產品細度,使鐵礦物充分解離,為有效拋出脈石和貧連生體創造(zào)條件,*終通過(guò)合理的工藝(yì)流程生產(chǎn)優質細粒精礦(kuàng)粉。
根據以上改(gǎi)造思路,上廠鐵礦進行了原礦細磨-弱、強磁流程,原礦細磨(mó)-弱、強磁流程,原礦(kuàng)細磨-弱、強磁-浮選等多流程的試驗比較。*終選(xuǎn)擇原礦細磨弱(ruò)、強磁選方案。改造後的工藝流程(chéng)見圖1。
2、技術改造方案實施
2.1、磨礦(kuàng)流程改(gǎi)造
將兩段一閉路(lù)的階(jiē)段磨礦流(liú)程改造為兩段一閉路的連續(xù)磨礦流程,一(yī)段維持φ2100mm×3000mm的棒磨開路流程不變,由(yóu)於取消了粗(cū)粒(lì)拋尾,增加了二段磨(mó)礦負荷,經計算,將原二段φ1500mm×3000mm的球磨機改(gǎi)為φ2100mm×3000mm的球磨(mó)機。
2.2、選別流程改造
將原來以廣義(yì)永磁強磁選為主打(dǎ)設備的粗細分選、能拋早拋流程改造為對連續磨礦產品(入選粒度明顯下降)一次弱磁選-弱磁性礦物一粗一精一掃閉路高梯度強磁選流程(chéng)。
2.3、過濾部分改造
由於產品設計方案發生(shēng)了變化,過濾作業(yè)處理量大幅增加,改造將原設計的1台(tái)15m2圓盤過濾機改(gǎi)造為一台30m2的圓盤(pán)過濾機。
3、改造前後主(zhǔ)要(yào)技術指(zhǐ)標對比
選廠工藝改造前後技術指(zhǐ)標對比情況見表1。
從表(biǎo)1可以看出,通過工藝改造,在原礦品位大幅下降4.89個百分點的情況下,精礦鐵品位提升了4.02個百分點,尾礦鐵品位下降(jiàng)了6.18個百分點,精(jīng)礦回收率提高了1.18個百分點,取(qǔ)得了顯著(zhe)的效果。
4、結語
王家灘(tān)赤鐵礦采(cǎi)用(yòng)連續磨礦一次弱磁選(xuǎn)-高梯度強磁一粗一精一掃流程,成功地實(shí)現了產品的精品化、單一化。在原礦品位顯(xiǎn)著下降的情況(kuàng)下,將精礦鐵品位從54.50%左右提高至58%以上,並且金屬回收率仍有所上升,不僅有效地解決(jué)了產品的銷路問題,而且(qiě)有效地實現了工藝的先(xiān)進性、合理性、穩定性、高效性的統一,達到了提質降雜、降(jiàng)本增效的(de)效果(guǒ)。
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